中钢吉炭焙烧分厂认真贯彻“产品靠降本增效”的管理理念,大胆创新,以科学发展观为指导,对生产工艺进行了改革,取得了可喜的成绩。 中钢吉炭焙烧分厂共有八台大型环式焙烧炉,是炭素生产的主要热处理工序,在热处理过程中,需要用冶金焦做填充料。冶金焦作为一种能源,在国际和国内市场价格不断攀升,焙烧分厂每年消耗冶金焦7,500-8,000吨,费用高达1,000多万元。 为了降低冶金焦的消耗,焙烧分厂二车间主动承担了环式焙烧炉填充料的替代试验工作,经过反复的科学试验,不断总结,经历了艰难的探索,积累了大量的宝贵科学数据。2007年12月到2008年5月通过6个月的试验,终于完成了填充料的替代工作。这项科学试验的成功在焙烧分厂八台大型环式焙烧炉进行逐步推广,每年将为公司创造1,000多万元的利润。 以前所有的环式焙烧炉温度曲线最高保温时间均为20小时,高温保温20小时势必要消耗大量的煤气。焙烧分厂二车间以开拓创新的精神,提出了将环式焙烧炉最高保温时间缩短的工艺改进方案。2008年3月首先在六台炉进行了试验工作,5月完成了试验。经过两个多月的摸索,产品的芯部及产品焙烧的各项理化指标均达到了质量要求。如今焙烧分厂的八台环式焙烧炉已经全部采用了改进后的调温曲线。这项试验工作的完成预计每年节约煤气价值500多万元。 |